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四川華鎣台泥水泥有限公司循環風機技改項目


發布時間:

2022-04-07

為(wei) 實現企業(ye) 願景,台灣水泥一直在尋求與(yu) 節能環保的創新企業(ye) 合作,其經營理念與(yu) 通博TBET環保對創新節能方式的追求不謀而合,四川華鎣台泥水泥有限公司4000t/d熟料生產(chan) 線循環風機改造由通博TBET環保承接。通博TBET環保針對原風機能耗較高、磨損嚴(yan) 重、振動和噪音比較大等問題,為(wei) 其量身定製了解決(jue) 方案,雙方合作順利開展,改造項目圓滿完成。

RYCHEN

 

台灣水泥將“環保、能源、水泥”作為(wei) 三大核心事業(ye) ,致力於(yu) 打造“零廢棄、零汙染、零排放”的循環經濟,創造永續企業(ye) 的新價(jia) 值。在台灣、雲(yun) 南、四川、廣東(dong) 、廣西、重慶、貴州、湖南等地,有多條水泥窯生產(chan) 線。

為(wei) 實現企業(ye) 願景,台灣水泥一直在尋求與(yu) 節能環保的創新企業(ye) 合作,其經營理念與(yu) 通博TBET環保對創新節能方式的追求不謀而合,四川華鎣台泥水泥有限公司4000t/d熟料生產(chan) 線循環風機改造由通博TBET環保承接。通博TBET環保針對原風機能耗較高、磨損嚴(yan) 重、振動和噪音比較大等問題,為(wei) 其量身定製了解決(jue) 方案,雙方合作順利開展,改造項目圓滿完成。

技改問題與(yu) 解決(jue) 方案

問題一:原風機運行效率低,能耗高

解決(jue) 方案:深入了解現場工況,測試風機運行參數,采用高效氣力模型,量身定製“睿暢”高效節能風機。

改造效果:改造後,風機運行效率為(wei) 83.7%,電機電流明顯下降,經能耗統計,節電率達30.7%。

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改前能耗

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改後能耗

問題二:風機葉輪磨損嚴(yan) 重(基本半年堆焊一次,增加了維修成本。殼體(ti) 磨損嚴(yan) 重,降低了生產(chan) 效率,導致資源浪費)

解決(jue) 方案:采用鋸齒型中盤,均勻分布氣流;葉輪采用耐磨複合板(耐磨層厚6mm),硬度HRC≥62。機殼關(guan) 鍵位置加耐磨複合板,提高殼體(ti) 耐磨能力,同時減少對運行效率的影響。

改造效果:風機耐磨能力增加,維護次數減少。

問題三:原風機不能達到噪音要求標準(在48HZ時,噪音超過了最高線85dB)

解決(jue) 方案:選擇靜音空氣動力模型,從(cong) 根本上解決(jue) 噪音問題;減少進出口氣流速度,減少高速氣流衝(chong) 擊產(chan) 生的噪音;嚴(yan) 格控製集流器和葉輪之間的間隙,降低風機進風口渦流。

改造結果:風機固定端軸承噪音值為(wei) 81.6dB,滿足小於(yu) 85dB的合同要求。

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問題四:原風機振動大

解決(jue) 方案:設計符合空氣動力學,同時確保蝸舌安裝精確,使風機內(nei) 部的氣流平穩;選用SKF軸承,確保風機長期安全穩定運行;支撐腳加大加厚設計,焊接高度盡量靠近軸中心處。

改造效果:前後兩(liang) 軸承水平、垂直兩(liang) 方向振動值均不超過0.4mm/s 。

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技改前、後參數對比

改造後,循環風機運行穩定,運行效率為(wei) 83.7%;小時節電量可達979kWh,節電率30.7%;風機固定端軸承噪音值81.6dB,達到了降噪和減振效果;轉速餘(yu) 量增加,在同等產(chan) 量的情況下,由原來的48Hz降低為(wei) 41Hz,為(wei) 後期提產(chan) 打下基礎。

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該風機於(yu) 2019年11月順利交付,現場運行穩定,各項指標均達到要求,得到了華鎣台泥水泥各級領導的認可。

營業(ye) 執照

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